三聚氰胺吹氣式液位計(jì)
通過對(duì)尿素溶融釜液位計(jì)的選型改造,說明吹氣式液位計(jì)的原理。
低壓法三聚氰胺生產(chǎn)過程中, 系統(tǒng)壓力和溶融釜液位的高低息息相關(guān), 因固體尿素本身的理化特性, 在融化過程會(huì)揮發(fā)出氨氣, 而且容易結(jié)晶;加之溶融釜結(jié)構(gòu)復(fù)雜, 既有保溫夾套層又安裝有攪拌, 對(duì)測(cè)量液體尿素的液位計(jì)要求條件苛刻, 常用的法蘭式液位計(jì)、雷達(dá)液位計(jì)、γ射線液位計(jì)等都由于溶融釜設(shè)備的構(gòu)造以及液位尿素的理化特性而無法正常使用。針對(duì)這一問題, 我們通過技改選用吹氣式液位計(jì)取得了良好效果。
可以將吹氣式液位計(jì)認(rèn)為是非接觸式液位測(cè)量?jī)x表, 可以對(duì)敞口以及密閉容器內(nèi)的液體進(jìn)行測(cè)量。吹氣式液位計(jì)中, 能夠與被測(cè)介質(zhì)接觸的除了吹氣管以外, 其余如吹氣裝置與差壓 (壓力) 變送器測(cè)量元件等等都未曾與被測(cè)介質(zhì)進(jìn)行接觸, 從而對(duì)測(cè)量元件起到了保護(hù)作用, 也相應(yīng)減少了對(duì)儀表的維護(hù)力度, ***終使得測(cè)量的可靠性得以增加。但是由于吹氣裝置能夠確保流量氣體的恒定輸出, 通過差壓 (壓力) 變送器所測(cè)定的壓力則能跟隨吹氣管出口壓力的變化而變化, 因此, 差壓 (壓力) 變送器輸出的信號(hào)與介質(zhì)液位高度則形成了一個(gè)對(duì)應(yīng)的關(guān)系。
適用于腐蝕性液體、含浮游物液體、地下容器以及現(xiàn)有容器等導(dǎo)壓管處理較困難的情況。
其原理為,以壓力式液位計(jì)為標(biāo)準(zhǔn),在開放容器的液體中插入1/2B左右的導(dǎo)管,通過吹氣裝置使一定量氣體流出。當(dāng)從導(dǎo)管前端冒出氣泡時(shí),導(dǎo)管中的吹氣氣體壓力和導(dǎo)管前端的液壓相等,可以測(cè)量液位。吹氣氣體可使用空氣或氮?dú)獾榷栊詺怏w,在密閉容器中的低壓端安裝吹氣裝置來吹掃容器上部氣體。
吹氣式液位計(jì)
1、吹氣式液位計(jì)的改造:
以下是通過吹氣式液位計(jì)的原理, 介紹在我們生產(chǎn)過程中的改造應(yīng)用過程。
如圖1所示:在敞口的溶融釜中插入一根導(dǎo)管, 壓縮氮?dú)庾鳛闅庠? 首先經(jīng)過過濾減壓使壓力PA降至某一恒定值, 然后再經(jīng)過流量計(jì)限流, 其流量大小由浮子流量計(jì)指示。***后恒流氣體從導(dǎo)管下端開口處逸出, 均勻鼓泡通過液體進(jìn)入大氣。在忽略管內(nèi)氣柱靜壓的情況下:
其中pB——壓力變送器測(cè)量值
ρ液——可以通過查詢得到2
g——9.8m/s2
從而可以推導(dǎo)出液位高度。
調(diào)試步驟:首先壓力0.4~0.6MPa的氮?dú)饨?jīng)過濾減壓至0.1MPa, 通過調(diào)節(jié)流量計(jì)節(jié)流閥, 使氣體流量保持在100L/h刻度處, 待吹氣管末端每分鐘大約有幾十個(gè)氣泡冒出即可投入使用。
圖1 吹氣式液位計(jì)原理圖
2、改造使用過程中的經(jīng)驗(yàn):
1) 使用氮?dú)庾鳛榇禋饨橘|(zhì), 管線上采用恒流閥和轉(zhuǎn)子流量計(jì)保證吹氣流量恒定, 能大幅提高測(cè)量精度。
2) AC管段選用Φ14×2 304材質(zhì);CD管段考慮到液體尿素的容易結(jié)晶和腐蝕性強(qiáng)的理化特性選用DN20 316L材質(zhì);閥門選用材質(zhì)304Φ10直通球閥。
3) 為了保證工作時(shí)CD管段內(nèi)液體尿素的流動(dòng)性, 增加蒸汽加熱管線和沖洗法蘭口, 浸入部分選用316L材質(zhì)。
4) 考慮到維護(hù)除堵的便利性, CD管段上增加了沖洗法蘭口。
3、結(jié)束語:
吹氣法液位計(jì)只有吹氣管和介質(zhì)接觸, 其余管件和測(cè)量設(shè)備都安裝在設(shè)備外, 適合測(cè)量高溫、高粘度、強(qiáng)腐蝕、易凝固結(jié)晶的介質(zhì), 介質(zhì)溫度為139℃左右的溶融釜吹氣式液位計(jì)改造成功, 為我們企業(yè)400℃左右熔鹽槽液位計(jì)改造, 奠定了基礎(chǔ), 比起熔鹽槽采用的γ射線液位計(jì), 吹氣式液位計(jì)投資小, 維修便利故障率低, 而且更利于安全環(huán)保。